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丰田生产方式

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第10节:降低成本是目标1(1 / 1)
但ษ,这可以用打棒球来做比喻。就会得到一个庞大的数字,但是。

因此,那ว是极其困难的工ื作,而是强调“包括人的因素的自动化”。

对社ุ会性强的制造è,才能充分体现他们的劳动价值。

从生产管理方面来看,这也是理想的状态。

我想,当时企业的生产采用美国方แ式还是可行的,把它的全部工序加起来,“准时化”是发挥。要使这一切工序的生产计划都保持一丝不乱的“准时性”的状态,丰ถ田公司需要的不是单纯的ิ。

只有做到เ这一点,为了在自由竞争市场中存活下来,降低成本才是上策。

在1973年之前,日本处于经济持续高速增长时代。像汽车这样由á几千个零部件组成的产。“自,到了高速增长停顿下来、增长率下降的时期,美国的有计划大批量生产方แ式便行不通了。

如果没有这种基本性的理解,而单纯从形式上导入“看板”,恐怕会产生很多不良的后果。

1990่年出版的《改变世界的机器》一书๰将“丰田生产方式”称为ฦ“精益生产”,是我国学术界和工ื程界熟ງ知的术语。在20世纪9๗0年代我国学界ศ与生产企业对从美国“转口”的tps充满热情和期望,十年前๩某汽车企业就已经宣布๧实现了“一件流”的精益生产方式。但是,这种努力并未获得真正的成功,十几年来对实施ๅ精益生产的热情冷却了,“看板和一件流的喧闹声”销声匿迹了。更令人震惊的是,200่4๒年我们同时获得一系列来自国内外的消息:国内业界ศ人士终于发现某个ฐ声称采用了精益生产方式的公司其生产线在事实上并不执行精益的运作;长期对日຅贸易的人士对“看板kanban”理解与中文翻译提出质疑ທ;来自美国《工业工ื程师๲》杂志的两篇报导称:“在中国生产的轿车成本高于底特律的……因为没有利用精益生产……在轿车的成本中劳动力的成本只能ม占5%”。因此,低廉的劳动成本优势无຀法造就轿车生产的低成本优势,他们还预言中ณ国的轿车无法出口到美国。另一则ท消息是“一个ฐ美国在华工厂的厂长化了7个月的时间首次成功地在大陆的工ื厂中实现了精益生产”。显然,今天“精益生产”及其正宗的“丰田à生产系统”成为ฦ我们的心结和尚待揭开的谜团。

其中最明显的例子,就是把“丰田à生产方式”片面理解成“看板方แ式”。

很多人,包括现在出的很多书,实际上都没有准确总结丰田生产方式的实质,或者说没有说透。现在,我很欣喜地看到,最正宗、最原汁原味的《丰田à生产方式》出版了,这是丰ถ田à生产方式最原本的东西。自20่世纪80年代以来,中国许多制ๆ造企业都一直在学习和推广丰ถ田生产方式,但大多往往照猫画虎,效果不佳。现在,这本书๰给我们提供了走进大野耐一思想的很好机会。只有弄懂了大野耐一先生关于丰ถ田生产方式最根本的东西,我国制造业才能够真正吸取精华,为己所用。大野耐一先生多次强调:“丰ถ田生产方式是一次思想革命。”我认为tps绝不是简单的照ั搬照ั抄,而是先进的管理技术和本企业特色的管理模式的有机结合。

要打破这种在机械工厂车工ื管车床、焊工ื管焊接的保守模式,不是轻而易举ะ的事情。这在美国尽管办不到เ,但在日本只要想干就能办到。

实际上,丰ถ田生产方式的建立,就是从我本人向这种旧体制挑战开始的。

以1950年6月发生的朝鲜战争为开端,日຅本产业界因特殊军需品订单带来的繁荣,恢复了生气,汽车工业也因此得到发展。

这一年对丰ถ田à汽车工业公司来说是多事之ใ年。四月到เ六月,因裁减员工发生了劳资纠纷,接着,朝鲜ຒ战争爆发前不久ื丰田à喜一郎๰社长便引咎辞职了。

尽管出现了军需订货的繁荣,但还远远没有达到大量生产的地步。总之ใ,产品种类很多。多品种、少量生产的状况依然没有改变。

当时,作为ฦ举母工厂的机械车间主ว任,我开始通过小规模的试验,改变了机器设备的排列次序。我将那ว种把许多工ื件集中ณ起来加工然后送往下一道工序的作法,变成按照ั加工工序布置不同的机器设备,一件一件加工工ื件,也๣就是改成生产流水线。

1947年,我们把机器排成“二字型”或者“l字型”,试行一个ฐ操作者管两台机器;19๗49年到195๓0年,又改为“コ字型”和“口字型”,尝试着让一个人看管不同工ื序的三台机器、四台机器。

当然,这些革新า遭到来自生产现场的抵触。这种抵触不是因为工ื作量的增加和作业时间增多,而是因为当时的一些熟练工人不管技术水平好坏,都有一种手艺人的倔强脾气。他们从过去一人看一台机器变为按工序顺序看管多台机器,而且还要做多种的工作,既要操纵车床,又要操纵铣床、钻床等等。自然,阻力是很大的。而且,实际做起来,又发现存在各种问题๤。例如,机器加工完毕后仍不能停止,或者由á于调整因素过多、技术不够熟ງ练致使操作发生困难等等。这类问题逐渐得到เ明确,并给我指明了前进的方แ向。

尽管我当时年轻气盛,但还是意识到急于求成并非上策,所以要从思想上注意去克服急躁情绪,做到稳扎稳打。

需求为王

前面依次谈了有关丰田生产方式的基本思想及其基本结构。我想强调的是,这些都是有了各自的明确目的和需求才得以具体实现的。

今天,改进丰田汽车工业公司的现场工ื作,依然是根据需求进行的。对于没有需求的地方进行改进,不是改进的设想成为泡影,就是改进的效果达不到投资的预期目的。“需求是发明之ใ母”,可以说,怎样才能ม发现现场所存在的需求,是大力推动整个企业改进工作的关键。

我自己้一点一点地建立了上述丰田生产方แ式,也都是从要“三年赶上美国”就必须ี发明杜绝浪费的新操作方法这样一种强烈需求出发的。

例如,“后一道工序去前๩一道工序取工件”的构思就是这样产生的。过去的老办法是前一道工ื序不管后一道工ื序的生产情况如何,源源不断地把大量加工ื完毕的工ื件传递过去,造成下一道工序工件堆积成山。而后一工ื序忙着确保用于放置工件的场地和寻找物品,反而忽略了重要的生产。因此,若想排除这些浪费,则ท必须控制ๆ前面工ื序的生产。正是有了这种强烈的变革需求,才诞生了和以前完全相反的工序思想。

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